數(shù)控銑床吸塵器控制方法的設(shè)計(jì)
2010-04-08 15:51:14
一、前言
1、國(guó)產(chǎn)--設(shè)備的軟硬
2、合資--設(shè)備的控制系統(tǒng)及軟硬為進(jìn)口、機(jī)械部分為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)或組裝。
3、國(guó)外--整機(jī)為純進(jìn)口
以上三種類(lèi)型的數(shù)控銑床對(duì)吸塵器的控制方式可大致分為二種、即人工控制與自動(dòng)控制。
國(guó)產(chǎn)與合資的數(shù)控銑床為人工控制方式;
而我廠目前擁有的數(shù)控銑床就是上面所說(shuō)三種類(lèi)型及二種控制方式(注:進(jìn)口數(shù)控銑床實(shí)際是鉆/銑二用機(jī)型)。
人工控制吸塵器工作方式其弊端就是操作者在往數(shù)控銑床上放好待加工板后要開(kāi)啟吸塵器再銑板,一次板銑完后再關(guān)掉吸塵器?;蛘咭簧习鄿?zhǔn)備銑板時(shí)就開(kāi)啟吸塵器,一直到一個(gè)批次生產(chǎn)完畢或下班再關(guān)掉吸塵器。這種由人為地去開(kāi)啟或關(guān)掉吸塵器工作的方式,給操作者帶來(lái)諸多不便,要么一上班就開(kāi)啟吸塵器,此期內(nèi)上、下加工件或更換另一型號(hào)待加工件時(shí)吸塵器一直處于工作狀態(tài),造成電能不必要的損耗。而進(jìn)口設(shè)備其對(duì)吸塵器控制方式采用了全自動(dòng)工作方式,操作者完全不必操心。
本文將要論述的就是如何將人工控制吸塵器改造為自動(dòng)控制的方式。
二數(shù)控銑床吸塵器控制方案的構(gòu)想
1、控制信號(hào)的提取
由于國(guó)產(chǎn)與合資生產(chǎn)的這二類(lèi)數(shù)控銑床其吸塵器的控制是采用人工控制,所示設(shè)備上也就沒(méi)有提供接口。如果將這二類(lèi)數(shù)控銑床改造為自動(dòng)控制吸塵器工作與否首要的問(wèn)題就是如何提取控制信號(hào),這是解決問(wèn)題的關(guān)鍵所在。
在日常生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn)如果要銑板必須取銑刀(對(duì)有自動(dòng)更換銑刀的機(jī)型)。如果利用抓、放銑刀這一動(dòng)作來(lái)作吸塵器的控制信號(hào),應(yīng)當(dāng)比較理想??蓪?shí)際上數(shù)控銑床與數(shù)控鉆床在具體操作中有不一樣的地方,銑床一般較少用到多種不同直徑的銑刀。而當(dāng)銑完一次板后,操作者并不希望將銑刀放回刀具座內(nèi),這樣做的目的是盡量減少空行程,提高生產(chǎn)效率,針對(duì)這種情況我們放棄了這一信號(hào)的提取。
我們采取另一種提取控制吸塵器信號(hào)的方式,就是利用Z軸下降的動(dòng)作作為控制信號(hào),這個(gè)信號(hào)盡管有其不太令人滿意的地主,但若采取一定措施還是可以實(shí)現(xiàn)的。
2、自動(dòng)控制吸塵器的方式
由于控制信號(hào)的提取在實(shí)惠吸塵器的自動(dòng)控制方式就有了根本的保證,其工作方式就是當(dāng)放好待加工板后,抓取銑刀并即將開(kāi)始銑板Z軸下降吸塵器自動(dòng)開(kāi)啟,加工完畢后Z軸上升關(guān)掉吸塵器,機(jī)器工作臺(tái)回到原始位置,操作者取下已加工好的板子,再次放入待加工板,如此周而復(fù)始。
若基某一型號(hào)待加工板有不同直徑銑刀(盡管很少有這種情況),機(jī)器在自動(dòng)更換刀具時(shí)吸塵器并不因?yàn)樵诟鼡Q銑刀時(shí)Z軸下降而開(kāi)啟吸塵器。(這一點(diǎn)后面將會(huì)詳細(xì)論述)。
自動(dòng)控制吸塵器方式對(duì)數(shù)控銑只加工外型尺寸是最好的控制方式。
3、半自動(dòng)控制吸塵器工作方式
半自動(dòng)概念就是有時(shí)人工干預(yù)。但這種人工干預(yù)只是一次性的,而不必每銑一次板就干預(yù)一次。
半自動(dòng)控制吸塵器工作方式的設(shè)想是基于以下原因而設(shè)計(jì)的。
我們知道待加工板除了對(duì)外形要求加工外,有相當(dāng)多的待加工板其內(nèi)部也要求,如開(kāi)槽、開(kāi)窗口、加工直徑較大的園以及特殊要求的窗口(凡直徑大于φ6.0的園一般均由數(shù)控銑來(lái)加工)。再諸如要加工某一任務(wù),首先要有定位,則數(shù)控銑必先鉆定位孔后才能裝上銷(xiāo)釘放入待加工板再進(jìn)行整形。這樣由于我們采取利用Z軸的上升、下降來(lái)作為控制吸塵器的工作方式,那么在上述各種情況下很可能幾秒鐘之內(nèi)吸塵器就會(huì)處于開(kāi)/關(guān)的工作方式,在這種情況下一是吸塵器開(kāi)/關(guān)太頻繁,再是此時(shí)吸塵器在開(kāi)啟后還未到正常工作狀態(tài),馬上又關(guān)掉了。因此,更談不上來(lái)吸塵了,這就是利用Z軸的上升、下降作為控制吸塵器工作與否的弊端。而為了消除這種現(xiàn)象,在設(shè)計(jì)方案中加入了一種半自動(dòng)控制方式,在這種方式控制下切斷Z軸的控制信號(hào)由人工干預(yù)來(lái)完成。而人工干預(yù)只是一次性的,不心每銑完一次板再干預(yù)一次。
同時(shí)設(shè)計(jì)時(shí)也充分考慮到在半自動(dòng)工作狀態(tài)下,吸塵器必須保證每加工完一次后,吸塵器會(huì)自動(dòng)停止工作。而放好待加工板啟動(dòng)機(jī)器,吸塵器則再次工作。
4、強(qiáng)制關(guān)吸塵器的方式
需要說(shuō)明的是強(qiáng)制關(guān)掉吸塵器僅僅是當(dāng)加工某些特別小的板的情況下而采取的措施。
我們有時(shí)會(huì)遇到某一待加工板的尺寸非常小,小到吸塵器工作進(jìn)會(huì)將其吸到吸塵器里的程度。盡管有的數(shù)控銑在設(shè)計(jì)吸塵方式時(shí)考慮到這一點(diǎn)即采取關(guān)閉吸塵管道,這樣可有效地防止加工件進(jìn)入吸塵器里,但有時(shí)卻會(huì)進(jìn)入吸塵管道內(nèi),取出時(shí)同樣麻煩。我們之所以采取強(qiáng)制關(guān)掉吸塵器的方式就可有效地避免這一類(lèi)特殊情況的發(fā)生。但這一工作方式最大弊端就是粉塵會(huì)留在工作臺(tái)板上,需要操作者及時(shí)處理。
5、自動(dòng)更換銑刀以有半自動(dòng)工作方式關(guān)吸塵器方案的設(shè)計(jì)
在前面提到了控制信號(hào)采用Z軸下降作為啟動(dòng)吸塵器的信號(hào)有一定的問(wèn)題,